通过以上分析以及对TC160/3.63-1型锅炉四种工况的热力校核计算可以得出以下结论。a1给水温降低不是造成TC160/3.63-1型锅炉在运行过程中排烟温度升高的主要原因。从TC160/3.63-1型锅炉四种工况的热力校核计算结果可以看出,给水温度降低30e,排烟温度大约降低10e左右;b1炉膛漏风是造成TC160/3.63-1型锅炉在运行中排烟温度升高的原因之一;c1省煤器受热面布置过少是造成TC160/3.63-1型锅炉在运行过程中排烟温度升高的主要原因。从TC160/3.63-1型锅炉四种工况的热力计算结果可以看出,如果增加20%高温段省煤器受热面面积,锅炉的排烟温度降低约10e左右。
d1给水温度降低虽然使排烟温度降低,锅炉效率提高,但是从四种工况的热力校核计算汇总表,可以看出锅炉负荷以及其条件不变的情况下给水温度降低,将使锅炉计算燃料消耗量增加,使整个电厂的经济性降低,故建议山西铝厂热电分厂加强管理,提高给水加热器的投入率,以提高给水温度,从而提高整个电厂的热效率;e1加强锅炉自身管理,彻底消除烟炉本体及烟风系统漏风,尽可能降低排烟温度及排烟损失,提高锅炉效率;f1利用大修机会,增加TC160/3.63-1型锅炉省煤器的受热面积,具体有以下两个方案。
其一:将高温省煤器管排由39排增加到41排,同时将每排高温省煤器管排增加一个回程,这样做将使高温省煤器的受热面积由原来的393m2增加到474m2,受热面积增加20%.通过热力校核计算可知高温省煤器区烟气流速由原来的8.4m/s降至8.21m/s,排烟温度降低10e左右,锅炉效率可提高0.6%左右。
其二:将低温段预热器的下管箱移至尾部的水平烟道处,同时将低温段预热器的上管箱向上移,将低温段省煤器分成上下两段布置。改造后尾部受热面重新布置,低温段省煤器每排管圈数由原来6圈增加到9圈,这样做将使低温段省煤器的受热面积增加50%,排烟温度降低25e左右,锅炉效率可提高1.5%左右。
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